TRC04減速機軸承故障處理。在上篇文章里,我們簡述了采用壓鉛絲法調(diào)整軸承間隙的方法,接下來,我們再講下軸承故障產(chǎn)生的原因及處理方法。齒輪減速機在更換新的軸承時,如果軸承外圈沒推到位的話,此時大圓端面處圓周的間隙大于0.4毫米,同樣會使軸承在短期內(nèi)損壞。原因是齒輪減速電機軸承端蓋面的螺釘孔與箱體螺孔不對位,螺釘斜置加別勁,使齒輪減速電機軸承外圈推不到位,解決方法是重新裝配合適的新端蓋,或把不正的端蓋孔擴大直到對準為止。
齒輪減速機軸承發(fā)熱的原因及處理:在調(diào)整軸承間隙時,沒有按照軸向游隙是徑向游隙的2-2.5倍進行換算,使齒輪減速電機軸承徑向游隙太小,試機時造成軸承發(fā)熱,甚至損壞。處理時應(yīng)按正確方法重調(diào)齒輪減速機軸承間隙;其次是在調(diào)整軸承間隙時,把每根軸上的兩個軸承的間隙,當成了個軸承的間隙,使得齒輪減速馬達軸承間隙太小,運轉(zhuǎn)時軸承發(fā)熱,處理方法是再加個軸承軸向游隙的調(diào)整墊;在調(diào)整間隙時,如果使用青殼紙做調(diào)整墊,又沒有加上青殼紙的壓縮量的話,也會使得齒輪減速電機軸承間隙偏小,造成發(fā)熱。故處理時,可用原計算出的調(diào)整墊厚度再除又3/4即得到新的調(diào)整墊厚度,重新按新計算的調(diào)整墊厚度加好調(diào)整墊厚度。
造成齒輪減速機軸承故障,還有個原因就是新裝齒輪減速機在箱體上蓋前,沒有對軸承和齒輪澆油,齒輪減速電機開始運轉(zhuǎn)時,軸承處于無潤滑狀態(tài),使軸承發(fā)熱,甚至損壞軸承。處理方法是揭開箱體蓋檢查軸承,對每個軸承和齒輪上澆油,重新蓋好試機。齒輪減速機在新?lián)Q軸承或試運轉(zhuǎn)以及跑合期的狀況下,軸承間隙要比標準要求稍大點,其徑向間隙約大于標準間隙0.03毫米左右,在跑合期過后可恢復(fù)到標準間隙。
在用壓鉛絲法調(diào)整軸承間隙時,當軸承大圓端面和小圓端面圓周的鉛絲平均厚度分別小于等于0.4毫米和大于0.2毫米時,都有可能是軸承外圈沒推到位造成的,使齒輪減速電機軸承間隙太大,造成軸承在短期內(nèi)損壞,處理方法是更換新軸承,并注意調(diào)整間隙時,必要時在小圓端面處圓周沿直徑略小于軸承外圈尺寸的標準墊圈,厚度為3毫米,重新壓間隙,如不行則換更厚的墊圈重壓,直到大圓端面處和小圓端面處圓周平均厚度到標準的數(shù)值。http://fkla.cn/Products/xiechilunjiansuji.html