斜齒輪減速機(jī)軸承理化分析。斜齒輪減速機(jī)滾動(dòng)軸承顯示出具有軸向沖擊的特征,表明軸承在運(yùn)行時(shí)承受較大的軸向沖擊及軸向竄動(dòng)。經(jīng)分析,筆者認(rèn)為這是由于該滾動(dòng)軸承所處的位置承受的軸向力較大,且轉(zhuǎn)軸存在較大的軸向竄動(dòng),這也是軋機(jī)主齒輪減速電機(jī)的普遍特征。在轉(zhuǎn)軸隧轉(zhuǎn)時(shí),軸向竄動(dòng)致使軸肩頻繁地碰撞保持架,形成軸向沖擊,故而在譜圖上顯示出軸向沖擊特征。當(dāng)軸承損壞時(shí),保持架的破裂使其結(jié)構(gòu)尺寸發(fā)生微小的改變,軸肩與保持架問(wèn)的間隙變大,從而在滾動(dòng)軸承損壞時(shí)減弱了軸向沖擊。所以齒輪減速電機(jī)轉(zhuǎn)軸軸肩在軸向?qū)Ρ3旨艿臎_擊是滾動(dòng)軸承頻繁損壞的主要原因。
齒輪減速電機(jī)滾動(dòng)軸承故障解決及處理結(jié)果由于斜齒輪減速機(jī)所處位置承上啟下,在整個(gè)生產(chǎn)工藝流程中所處的位置極為重要。齒輪減速電機(jī)軸承的損壞,不僅僅是損失軸承本身而已,而是嚴(yán)重影響生產(chǎn)工藝流程的連續(xù)性。如不按計(jì)劃停機(jī)檢修,則上道工序連鑄機(jī)組生產(chǎn)的板坯大量積壓且需重復(fù)加熱,下道工序冷軋機(jī)組又將處于無(wú)料停產(chǎn)狀況。因此,為保證1700機(jī)組連續(xù)生產(chǎn)。力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)減小斜齒輪減速機(jī)滾動(dòng)軸承損壞頻率.經(jīng)與有關(guān)部門研究,決定采用適當(dāng)減小滾動(dòng)軸承保持架寬度,人為地增大轉(zhuǎn)軸軸肩與保持架間間隙的方法。希望藉此來(lái)減, 向沖擊及軸向竄動(dòng),降低齒輪減速電機(jī)軸承損壞率。具體措施為在預(yù)裝軸承的保持架寬度方向進(jìn)削加工,使寬度減少1.0~3.0mm。
由于斜齒輪減速機(jī)保持架原寬度為220ram,因此這種車削加工對(duì)強(qiáng)度不會(huì)造成大的影響。在齒輪減速電機(jī)的正常檢修中,安裝了進(jìn)行車削加工的滾動(dòng)軸承。在頻譜分析中,發(fā)現(xiàn)在譜圖上斜齒輪減速機(jī)軸向沖擊特征明顯減弱,證明有效地減小了齒輪減速電機(jī)軸向沖擊。齒輪減速電機(jī)為經(jīng)車削加工后的滾動(dòng)軸承譜圖。經(jīng)對(duì)比可看出軸向沖擊特征明顯減少。本鋼熱連軋廠機(jī)動(dòng)科的斜齒輪減速機(jī)點(diǎn)檢記錄顯示,齒輪減速電機(jī)滾動(dòng)軸承故障停機(jī)時(shí)間僅為6小時(shí),損壞頻率明顯降低。故障停機(jī)時(shí)間由每月5.5小時(shí)降低到每月1.5小時(shí),故障率降低了73%?;窘鉀Q了斜齒輪減速機(jī)滾動(dòng)軸承頻繁損壞這問(wèn)題。為進(jìn)步分析滾動(dòng)軸承保持架頻繁損壞是否與軸承質(zhì)量有關(guān)。決定采用化學(xué)成份分析、硬度測(cè)定及金相組織檢測(cè)等手段,對(duì)軸承進(jìn)行理化檢驗(yàn)。經(jīng)表面觀察發(fā)現(xiàn)斜齒輪減速機(jī)軸承保持架內(nèi)側(cè)溝道單側(cè)有凹痕及麻點(diǎn),基本分布均勻,并從斷口內(nèi)側(cè)損壞處為疲勞裂紋起始點(diǎn),形成疲勞區(qū),導(dǎo)致斷裂發(fā)生。在齒輪減速電機(jī)軸承保持架的磨損及未磨損部位沿縱向切取特征試樣,所取試樣寬度均為25ram,做化學(xué)成分、硬度及金相測(cè)試。http://fkla.cn/zhijiaozhou.html
齒輪減速電機(jī)滾動(dòng)軸承故障解決及處理結(jié)果由于斜齒輪減速機(jī)所處位置承上啟下,在整個(gè)生產(chǎn)工藝流程中所處的位置極為重要。齒輪減速電機(jī)軸承的損壞,不僅僅是損失軸承本身而已,而是嚴(yán)重影響生產(chǎn)工藝流程的連續(xù)性。如不按計(jì)劃停機(jī)檢修,則上道工序連鑄機(jī)組生產(chǎn)的板坯大量積壓且需重復(fù)加熱,下道工序冷軋機(jī)組又將處于無(wú)料停產(chǎn)狀況。因此,為保證1700機(jī)組連續(xù)生產(chǎn)。力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)減小斜齒輪減速機(jī)滾動(dòng)軸承損壞頻率.經(jīng)與有關(guān)部門研究,決定采用適當(dāng)減小滾動(dòng)軸承保持架寬度,人為地增大轉(zhuǎn)軸軸肩與保持架間間隙的方法。希望藉此來(lái)減, 向沖擊及軸向竄動(dòng),降低齒輪減速電機(jī)軸承損壞率。具體措施為在預(yù)裝軸承的保持架寬度方向進(jìn)削加工,使寬度減少1.0~3.0mm。
由于斜齒輪減速機(jī)保持架原寬度為220ram,因此這種車削加工對(duì)強(qiáng)度不會(huì)造成大的影響。在齒輪減速電機(jī)的正常檢修中,安裝了進(jìn)行車削加工的滾動(dòng)軸承。在頻譜分析中,發(fā)現(xiàn)在譜圖上斜齒輪減速機(jī)軸向沖擊特征明顯減弱,證明有效地減小了齒輪減速電機(jī)軸向沖擊。齒輪減速電機(jī)為經(jīng)車削加工后的滾動(dòng)軸承譜圖。經(jīng)對(duì)比可看出軸向沖擊特征明顯減少。本鋼熱連軋廠機(jī)動(dòng)科的斜齒輪減速機(jī)點(diǎn)檢記錄顯示,齒輪減速電機(jī)滾動(dòng)軸承故障停機(jī)時(shí)間僅為6小時(shí),損壞頻率明顯降低。故障停機(jī)時(shí)間由每月5.5小時(shí)降低到每月1.5小時(shí),故障率降低了73%?;窘鉀Q了斜齒輪減速機(jī)滾動(dòng)軸承頻繁損壞這問(wèn)題。為進(jìn)步分析滾動(dòng)軸承保持架頻繁損壞是否與軸承質(zhì)量有關(guān)。決定采用化學(xué)成份分析、硬度測(cè)定及金相組織檢測(cè)等手段,對(duì)軸承進(jìn)行理化檢驗(yàn)。經(jīng)表面觀察發(fā)現(xiàn)斜齒輪減速機(jī)軸承保持架內(nèi)側(cè)溝道單側(cè)有凹痕及麻點(diǎn),基本分布均勻,并從斷口內(nèi)側(cè)損壞處為疲勞裂紋起始點(diǎn),形成疲勞區(qū),導(dǎo)致斷裂發(fā)生。在齒輪減速電機(jī)軸承保持架的磨損及未磨損部位沿縱向切取特征試樣,所取試樣寬度均為25ram,做化學(xué)成分、硬度及金相測(cè)試。http://fkla.cn/zhijiaozhou.html